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工程動態(tài)

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萊州電廠:在1000MW機組同時完成凝汽器和鍋爐清洗工程
發(fā)布時間:2014-06-26  |  查看率:219  |  作者:協(xié)力報
    華電山東萊州電廠1000MW1#機組鍋爐和凝汽器同時清洗,而工期只有7天,能不能按期完成任務,這對我們施工人員來說是一次考驗。經過大家的艱苦奮戰(zhàn),兩個工程告捷:提前一天完成了鍋爐酸洗任務,按時完成了凝汽器酸洗任務!
    萊州電廠1000MW1#機組是東方鍋爐廠生產的DG3033/26.15-Ⅱ1型超超臨界參數(shù)直流爐,額定蒸發(fā)量3033t/h,發(fā)電功率1050MW,配東方汽輪機生產型號為N-45000凝汽器。由于兩個工程要同時進行,留給我們的施工工期僅僅只剩下7天,施工工期相當緊張;而該凝汽器的化學清洗也是我公司第一次清洗1000MW凝汽器。面對如此緊張重要的任務,清洗中心派出了3名技術骨干,制造安裝部也派出精兵強將,施工人員達到近40人。4月2日當全部人員到達現(xiàn)場后,我們根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行了安全技術交底,明確任務,完善組織。針對凝汽器和鍋爐同時施工的情況,將制造部兩個施工隊分開施工,兩個施工隊分別獨立進行鍋爐和凝汽器的施工,明確各自的安裝進度;清洗中心人員也同步分出兩人分別協(xié)調和聯(lián)系鍋爐、凝汽器相關事宜,其他人負責總體組織協(xié)調。4月3日,我們完成卸車后立即開始了緊張的系統(tǒng)安裝工作。
    我們針對1000MW機組鍋爐酸洗工作,制定了詳細的技術方案,并根據(jù)以往直流爐清洗經驗,組織了專門的技術討論會:(1)鑒于本次鍋爐采用羥基乙酸+甲酸清洗工藝,此工藝溶垢速度快,腐蝕速率小,但有一缺點是酸洗不溶物多,為減少酸洗不溶物在鍋爐底部聯(lián)箱的沉積,我們將水冷壁底部前后兩個下聯(lián)箱的兩端共4個封頭全部割開,接4根臨時排放管,加大沖洗排放量,并在酸洗結束后,對水冷壁進行整爐排放,將聯(lián)箱內沉積的酸不溶物徹底排空后再進行頂排沖洗。(2)針對直流爐清洗時后墻水冷壁經常出現(xiàn)的偏流現(xiàn)象,清洗時采用兩臺清洗泵同時運行,并間斷進行閉式循環(huán)的方式,加大清洗流量,并在清洗過程中加強對后墻水冷壁的溫度監(jiān)控。(3)由于大機組爐本體水容積大、死區(qū)多,酸洗后的水沖洗常常由于供水流量小于清洗泵流量,而在沖洗時會發(fā)生偏流,導致沖洗化驗初期表面上合格,而實際循環(huán)一旦建立,流量加大后水質往往變差,如果此時急于轉入鈍化工藝,則可能會導致鈍化效果欠佳。為避免此情況,我們決定沖洗合格后啟動兩臺泵循環(huán)一小時后再次化驗,根據(jù)化驗結果再次進行沖洗至水質完全合格。鍋爐酸洗由于公司已經積累較多的大型鍋爐清洗經驗,在實際施工過程中在場人員積極研討,密切關注整個清洗系統(tǒng)的清洗狀況,對影響清洗效果的各個環(huán)節(jié)有了充足的思想準備,在以往的清洗經驗上又邁進了一步。
  萊州電廠1#機凝汽器清洗是我公司第一次采用甲酸+氨基磺酸清洗1000MW凝汽器。該凝汽器換熱管達到5萬多根,總換熱面積達到45000m2。采用甲酸清洗凝汽器,雖然試驗室經過小型試驗驗證可行,但在大型工程上采用這是第一次。對此,公司領導相當重視,僅甲酸的用量問題公司領導就研討過多次,公司領導指示現(xiàn)場技術人員應有充分的認識和準備。我們到達現(xiàn)場后,多次進入凝汽器進出口水室,對前后各水室的各個部位鈦管結垢情況進行了詳細的檢查統(tǒng)計。因為凝汽器清洗工期相當緊張,在討論技術協(xié)議時,廠里未安排時間焊接堵板,完全靠循環(huán)水管上的蝶閥封堵,這也和我們的常規(guī)清洗方法不同,清洗死區(qū)加大了,循環(huán)水蝶閥泄漏情況也是一個隱患,這使得我們的清洗風險進一步加大,我們仔細檢查,及時解決了蝶閥漏水問題。本次清洗的凝汽器水容積高達1300m3,而臨時系統(tǒng)與凝汽器連接的人孔門又在凝汽器水室下側,整個凝汽器酸洗流速低,為保證凝汽器上部酸度均勻,清洗時全部由凝汽器頂部空氣管的回水取樣化驗,確保凝汽器流速最低的部位酸度滿足要求。由于凝汽器清洗循環(huán)壓力小,每次直接用噴射器加藥時速度較慢,此次加藥系統(tǒng)做了適當改進,直接在酸洗進回液管道間加裝管道泵和加藥小車,利用管道泵進行配藥,很好地控制了加酸速度。本次凝汽器清洗雖是困難重重,卻同時也給我們積累了豐富的清洗經驗。